虽然赵家明的企业存在着诸多问题,但逐一对症下药,还是取得了良好的效果:
针对设备故障多发、维修速度慢,作业员技能单一等因素造成的各种时间损失,实施多技能员工的专项改善和培训,为效率提升提供了硬件保障。
针对装配合格率低的问题,实施全过程控制和标准化作业,改进分组装配工艺,有效解决质量问题。
重新规划了生产布局,将原来小而全的车间布局,改进为以工艺流程和产品结构相互配套的布局思想,利用生产淡季时间调整设备近200台,至2005年底,基本完善了企业生产布局。
采用企业诊断师的建议后,到2005年8月份,赵家明企业的库存原材料占用的资金,从4000余万元降低到1047万元,为年底新项目启动提供了现金流保证;库存周转天数减少,交货周期由原来平均58天缩短到30天,企业朝着好的方向慢慢发展。 (本文人物系化名)